乌黑、锃亮,大小不一,个个似墨玉一样的煤块从振动筛缓缓移出。这是1月4日笔者在淄博矿业集团许厂煤矿洗煤生产线看到的景象。据介绍,该系统原煤处理能力达到每小时360吨,灰分8%以下的精煤回收率由原来的45%左右提高到60%以上,系统数量效率(精煤洗出率)达到95%以上。2009年3月,该矿投资5000多万元从南非引进了国际先进的重介旋流洗煤系统,建成了这条年洗煤210万吨的生产线。新洗煤系统不但可以生产炼焦煤,而且年洗煤能力也比原来提高了60万吨,为企业年增利润达6000万元。新系统还大大提升了选煤厂的信
乌黑、锃亮,大小不一,个个似墨玉一样的煤块从振动筛缓缓移出。这是1月4日笔者在淄博矿业集团许厂煤矿洗煤生产线看到的景象。据介绍,该系统原煤处理能力达到每小时360吨,灰分8%以下的精煤回收率由原来的45%左右提高到60%以上,系统数量效率(精煤洗出率)达到95%以上。
2009年3月,该矿投资5000多万元从南非引进了国际先进的重介旋流洗煤系统,建成了这条年洗煤210万吨的生产线。新洗煤系统不但可以生产炼焦煤,而且年洗煤能力也比原来提高了60万吨,为企业年增利润达6000万元。新系统还大大提升了选煤厂的信息化管理水平,实现了分选密度的实时监控和准确调节,对全厂数据进行综合处理、效率分析及经济预测,并与矿信息网数据互联。
笔者了解到,许厂煤矿选煤厂自1998年建成投产以来,一直采用跳汰—煤泥压滤联合工艺,生产洗精煤、洗中煤、洗矸石和煤泥4个品种。让有限的资源发挥最大的效益,改变产品结构是必由之路。早在2007年,许厂煤矿就研究探索改变产品结构,提高产品附加值,将煤样送到有关部门分析化验,分析结果表明,该矿煤炭产品的挥发分和粘结指数等指标都符合炼焦煤标准,并且含硫量低,可以通过洗选生产高附加值的炼焦配煤。2008年底,该矿最终选定了国际先进的重介旋流器洗煤工艺。2009年,在拆除一套跳汰生产系统的前提下,该矿充分利用了现有空间和结构,将原跳汰工艺改造为重介旋流器再选工艺。此项工艺可以实现分选密度在线随时准确快速调节,最大限度地适应煤质变化要求,保证煤炭质量,实现了分选精度和煤炭资源回收率的双提高。
在煤泥压滤车间,只见一块块压缩成饼状的产品,整齐而有序地排列着,并随着机器转动,逐块卸下。这是压滤煤泥,它是由系统分离出的煤泥经高频振动筛回收粗颗粒后,筛下的细颗粒经收集、絮凝、浓缩、压滤而成。据介绍,这种煤泥市场前景十分看好,随着市场上将煤泥作为原料生产新产品项目的逐步升温,价格现已涨到每吨340元。该矿目前正着手安装煤泥干燥设备,实施煤泥脱水,提高其热量值,进一步增加产品附加值,预计脱水后的煤泥每吨售价将提高80元左右,仅此一项全年可再增收3000万元。洗煤工艺的改进,标志着许厂煤矿在提高吨煤创效能力方面又迈出了坚实的一步。“转方式、调结构不仅给企业带来了可观的经济效益,而且最大限度地利用了资源,也带来了巨大的社会效益。”许厂煤矿矿长侯宇刚如是说。?? (朱兴中 乐民 崔龙)
(科技日报)